logo
WEYO AUTO TECH
flnn@bravowow.cn 86-13122669823-9-18
продукты
Случаи
Дом > Случаи >
Последние корпоративные кейсы о Ремонт сервоклапана Parker (Модель продукта: 41564 Kaarst, Германия; D3FPE50YB9HB7047P00; PTS ID 198P73R0)​
События
Контакты
Контакты: Mr. flnn
Контакт теперь
Перешлите нас

Ремонт сервоклапана Parker (Модель продукта: 41564 Kaarst, Германия; D3FPE50YB9HB7047P00; PTS ID 198P73R0)​

2025-10-30
 Latest company case about Ремонт сервоклапана Parker (Модель продукта: 41564 Kaarst, Германия; D3FPE50YB9HB7047P00; PTS ID 198P73R0)​
Кейс ремонта сервоклапана Parker
 


 

Основная информация

  • Модель продукта: D3FPE50YB9HB7047P00 (Производство: 41564 Каарст, Германия; PTS ID: 198P73R0)
  • Применение: Гидравлический пресс для штамповки автомобильных компонентов (используется на заводе автозапчастей Tier 1 в Баварии, Германия)
  • Продолжительность работы до поломки: 5 лет (приблизительно 8200 рабочих часов)
  • Причина поломки: Внезапный скачок давления в гидравлической системе (вызванный неисправным предохранительным клапаном), приведший к внутреннему ударному повреждению сервоклапана

Описание неисправности

В октябре 2025 года завод сообщил о полной функциональной неисправности гидравлического пресса, оснащенного этим сервоклапаном, с выявлением следующих критических проблем после первоначального осмотра:
  1. Повреждение основных компонентов:
    • Оригинальный золотник клапана был непоправимо поврежден — видимые трещины на поверхности золотника и сильная деформация на управляющей кромке, что сделало его неспособным регулировать поток масла.
    • Соленоидная катушка полностью вышла из строя: при тестировании мультиметром не было обнаружено электрического сопротивления (стандартное сопротивление для этой модели: 28±2Ω), а обмотка катушки показала признаки перегорания из-за аномального тока.
    • Внутреннее ударное повреждение структуры клапана: на внутренней стенке полости клапана были видны вмятины и царапины, а встроенный датчик положения (используемый для обратной связи по положению золотника) был разбит — при электрическом тестировании не обнаружено выходного сигнала.
  1. Вторичные проблемы:
    • Утечка масла в нескольких портах соединения клапана из-за повреждения внутренних уплотнений.
    • Внешняя пластина корпуса клапана (материал: алюминиевый сплав) имела небольшую деформацию и трещину 2 мм в монтажном отверстии, что влияло на точность сборки.
    • Пресс оставался неработоспособным, что привело к полной остановке производственной линии.

Процесс технического обслуживания

1. Разборка и комплексный осмотр

  • Сервоклапан был снят и разобран в чистом помещении (класс 1000) во избежание дальнейшего загрязнения. Основные результаты после детального осмотра:
    • Золотник клапана: трещины по всему корпусу золотника (длина: 3 мм) и необратимая деформация на выемке управления потоком — не подлежит ремонту, требуется полная замена.
    • Соленоидная катушка: расплавлен изоляционный слой обмотки, окислены медные провода — возможность ремонта отсутствует.
    • Датчик положения: корпус датчика треснул, повреждена внутренняя плата — выходной сигнал прерван.
    • Внутренняя полость: вмятина глубиной 4 мм на стенке полости и остатки металлического мусора от столкновения.
    • Пластина корпуса: деформация на монтажной кромке (смещение 0,8 мм) и продольная трещина 2 мм в верхнем монтажном отверстии.

2. Целенаправленные ремонтные действия

(1) Замена основных компонентов

  • Заменен поврежденный золотник клапана на оригинальный золотник Parker OEM (номер детали: D3FPE-SPOOL-50Y), обеспечивающий соответствие размерной точности (допуск: ±0,005 мм) для управления потоком.
  • Установлена новая совместимая соленоидная катушка (номер детали Parker: D3FPE-COIL-24V) с номинальным напряжением 24 В постоянного тока и проведено испытание сопротивления изоляции (результат: 500 МОм, соответствует стандарту ≥100 МОм).
  • Заменен разбитый датчик положения на оригинальный Parker (модель: D3FPE-SENSOR-POS) и откалиброван его выходной сигнал до 0-10 В (соответствует системе обратной связи клапана).

(2) Восстановление внутренней полости

  • Удален металлический мусор из внутренней полости с помощью пневматического пистолета высокого давления (давление 0,6 МПа) и отполирована вмятая стенка полости абразивной бумагой зернистостью 1200 для восстановления гладкости (шероховатость поверхности после полировки: Ra 0,15 мкм).
  • Промыт весь внутренний канал сверхчистым гидравлическим маслом (ISO VG 46, количество частиц: ≤10 частиц/мл для ≥5 мкм) для удаления остаточных загрязнений.

(3) Ремонт пластины корпуса

  • Деформация пластины корпуса устранена с помощью прецизионного гидравлического пресса (давление: 50 кН) для исправления смещения 0,8 мм, обеспечивающего параллельность с корпусом клапана (допуск: ±0,01 мм).
  • Трещина 2 мм в монтажном отверстии отремонтирована путем сварки алюминиевого сплава (с использованием сварочной проволоки ER5356) с последующим шлифованием и сверлением для восстановления исходного диаметра отверстия (12 мм) и целостности резьбы (M12×1,5).
  • Проведено испытание под давлением отремонтированной пластины корпуса (испытательное давление: 300 бар, продолжительность: 30 мин) для подтверждения отсутствия утечек.

(4) Окончательная калибровка

  • Все замененные/отремонтированные компоненты установлены на одобренный Parker испытательный стенд (модель: 8910A) для калибровки системы:
    • Отрегулирован ток соленоидной катушки до 1,8 А (номинальное значение) для обеспечения стабильной выходной магнитной силы.
    • Откалиброван датчик положения для достижения точности обратной связи по положению золотника ±0,002 мм.
    • Оптимизирована скорость потока клапана до 50 л/мин (номинальная для D3FPE50YB9HB7047P00) и проверена стабильность регулирования давления в пределах ±0,3 бар.

3. Послеремонтное тестирование и проверка

  • Сервоклапан повторно установлен в гидравлический пресс и проведено 6-часовое непрерывное эксплуатационное испытание:
    • Утечка масла в каком-либо порту соединения не обнаружена; внутреннее давление оставалось стабильным на уровне 200±0,2 бар (заданное значение).
    • Соленоидная катушка работала нормально, без перегрева (температура поверхности: ≤45℃, стандарт: ≤60℃).
    • Датчик положения обеспечивал точную обратную связь, позволяя штоку пресса достигать точности позиционирования ±0,05 мм.
    • Пресс возобновил полную функциональность, время отклика штока восстановлено до 0,25 с (соответствует производственным требованиям ≤0,3 с).
  • Проведено 3-недельное наблюдение: повторных неисправностей не обнаружено; линия штамповки автомобильных компонентов поддерживала выход продукции на уровне 99,8% (по сравнению с 0% во время простоя).

Отзывы клиентов

Завод подтвердил, что комплексный ремонт решил все критические проблемы, сведя к минимуму время простоя производства до 48 часов (по сравнению с расчетными 7 днями при замене всего клапана). Использование оригинальных компонентов Parker и целевой ремонт снизили затраты примерно на 8500 евро (по сравнению с покупкой нового сервоклапана за 12000 евро). Завод также подчеркнул, что структурная целостность отремонтированной пластины корпуса и откалиброванные датчики обеспечили долгосрочную эксплуатационную надежность.