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Último caso da empresa sobre Reparo da Válvula Servo Parker (Modelo do Produto: 41564 Kaarst, Alemanha; D3FPE50YB9HB7047P00; ID PTS 198P73R0)​
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Reparo da Válvula Servo Parker (Modelo do Produto: 41564 Kaarst, Alemanha; D3FPE50YB9HB7047P00; ID PTS 198P73R0)​

2025-10-30
 Latest company case about Reparo da Válvula Servo Parker (Modelo do Produto: 41564 Kaarst, Alemanha; D3FPE50YB9HB7047P00; ID PTS 198P73R0)​
Caso de Reparo da Válvula Servo Parker
 


 

Informações Básicas

  • Modelo do Produto: D3FPE50YB9HB7047P00 (Origem: 41564 Kaarst, Alemanha; ID PTS: 198P73R0)
  • Equipamento de Aplicação: Prensa hidráulica para estampagem de componentes automotivos (usada em uma fábrica de autopeças Tier 1 na Baviera, Alemanha)
  • Duração de Operação Antes da Falha: 5 anos (aproximadamente 8.200 horas de trabalho)
  • Gatilho da Falha: Súbita sobretensão no sistema hidráulico (causada por uma válvula de alívio defeituosa) levando a danos internos por impacto na válvula servo

Descrição da Falha

Em outubro de 2025, a fábrica relatou uma falha funcional completa da prensa hidráulica equipada com esta válvula servo, com os seguintes problemas críticos identificados após a inspeção inicial:
  1. Danos aos Componentes Principais:
    • O carretel da válvula original foi danificado irreparavelmente—rachaduras visíveis na superfície do carretel e deformação severa na borda de controle, tornando-o incapaz de regular o fluxo de óleo.
    • A bobina do solenóide falhou completamente: nenhuma resistência elétrica detectada quando testada com um multímetro (resistência padrão para este modelo: 28±2Ω), e o enrolamento da bobina mostrou sinais de queima devido à corrente anormal.
    • Danos por colisão na estrutura interna da válvula: A parede da cavidade interna da válvula apresentava amassados e arranhões visíveis, e o sensor de posição integrado (usado para feedback da posição do carretel) estava estilhaçado—nenhum sinal de saída detectado durante os testes elétricos.
  1. Problemas Secundários:
    • Vazamento de óleo em várias portas de conexão da válvula devido a vedações internas danificadas.
    • A placa externa da carcaça da válvula (material de liga de alumínio) apresentava ligeira deformação e uma rachadura de 2 mm no furo de montagem, afetando a precisão da montagem.
    • A prensa permaneceu inoperante, causando uma parada completa da linha de produção.

Processo de Manutenção

1. Desmontagem e Inspeção Abrangente

  • A válvula servo foi removida e desmontada em uma sala limpa (classe 1000) para evitar contaminação adicional. Principais descobertas após inspeção detalhada:
    • Carretel da válvula: Rachaduras em todo o corpo do carretel (comprimento: 3 mm) e deformação irreversível no entalhe de controle de fluxo—irrecuperável, exigindo substituição completa.
    • Bobina do solenóide: Camada de isolamento do enrolamento derretida, fios de cobre oxidados—sem possibilidade de reparo.
    • Sensor de posição: Carcaça do sensor rachada, placa de circuito interna danificada—sinal de saída interrompido.
    • Cavidade interna: Amasso de 4 mm de profundidade na parede da cavidade e detritos metálicos residuais da colisão.
    • Placa da carcaça: Deformação na borda de montagem (desvio de 0,8 mm) e uma rachadura longitudinal de 2 mm no furo de montagem superior.

2. Ações de Reparo Direcionadas

(1) Substituição dos Componentes Principais

  • Substituiu o carretel da válvula danificado por um carretel Parker OEM genuíno (nº da peça: D3FPE-SPOOL-50Y), garantindo precisão dimensional correspondente (tolerância: ±0,005 mm) para controle de fluxo.
  • Instalou uma nova bobina de solenóide compatível (nº da peça Parker: D3FPE-COIL-24V) com classificação de 24V DC e conduziu testes de resistência de isolamento (resultado: 500MΩ, atendendo ao padrão ≥100MΩ).
  • Substituiu o sensor de posição estilhaçado por um original Parker (modelo: D3FPE-SENSOR-POS) e calibrou sua saída de sinal para 0-10V (correspondendo ao sistema de feedback da válvula).

(2) Restauração da Cavidade Interna

  • Removeu detritos metálicos da cavidade interna usando uma pistola de ar de alta pressão (pressão de 0,6 MPa) e poliu a parede da cavidade amassada com lixa abrasiva de granulação 1200 para restaurar a suavidade (rugosidade da superfície após polimento: Ra 0,15μm).
  • Lavou toda a passagem interna com óleo hidráulico ultralimpo (ISO VG 46, contagem de partículas: ≤10 partículas/mL para ≥5μm) para eliminar contaminantes residuais.

(3) Reparo da Placa da Carcaça

  • Reparou a deformação da placa da carcaça usando uma prensa hidráulica de precisão (pressão: 50kN) para corrigir o desvio de 0,8 mm, garantindo o paralelismo com o corpo da válvula (tolerância: ±0,01 mm).
  • Reparou a rachadura de 2 mm no furo de montagem por meio de soldagem de liga de alumínio (usando fio de solda ER5356), seguido de retificação e furação para restaurar o diâmetro original do furo (12 mm) e a integridade da rosca (M12×1,5).
  • Conduziu um teste de pressão na placa da carcaça reparada (pressão de teste: 300 bar, duração: 30 min) para confirmar a ausência de vazamentos.

(4) Calibração Final

  • Montou todos os componentes substituídos/reparados em um banco de teste aprovado pela Parker (modelo: 8910A) para calibração do sistema:
    • Ajustou a corrente da bobina do solenóide para 1,8A (valor nominal) para garantir uma saída de força magnética estável.
    • Calibrou o sensor de posição para obter uma precisão de feedback da posição do carretel de ±0,002 mm.
    • Otimizou a taxa de fluxo da válvula para 50 L/min (nominal para D3FPE50YB9HB7047P00) e verificou a estabilidade da regulação da pressão dentro de ±0,3 bar.

3. Testes e Validação Pós-Reparo

  • Reinstalou a válvula servo na prensa hidráulica e realizou um teste operacional contínuo de 6 horas:
    • Nenhum vazamento de óleo detectado em nenhuma porta de conexão; a pressão interna permaneceu estável em 200±0,2 bar (valor definido).
    • A bobina do solenóide operou normalmente sem superaquecimento (temperatura da superfície: ≤45℃, padrão: ≤60℃).
    • O sensor de posição forneceu feedback preciso, permitindo que o pistão da prensa atingisse uma precisão de posicionamento de ±0,05 mm.
    • A prensa retomou a funcionalidade total, com o tempo de resposta do pistão restaurado para 0,25s (atende aos requisitos de produção de ≤0,3s).
  • Conduziu um acompanhamento de 3 semanas: Nenhuma recorrência de falhas; a linha de estampagem de componentes automotivos manteve uma taxa de rendimento de 99,8% (acima de 0% durante a parada).

Feedback do Cliente

A fábrica confirmou que o reparo abrangente resolveu todos os problemas críticos, minimizando o tempo de inatividade da produção para 48 horas (vs. uma estimativa de 7 dias se substituísse toda a válvula). O uso de componentes Parker genuínos e reparos direcionados reduziu os custos em aproximadamente €8.500 (vs. a compra de uma nova válvula servo por €12.000). A fábrica também destacou que a integridade estrutural da placa da carcaça reparada e os sensores calibrados garantiram a confiabilidade operacional a longo prazo.